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江苏恒立液压科技有限公司,有一位以“找茬”扬名的“教头”,三年多的时间里,完成刀具创新、工艺革新20余项,降低制造成本近10%,提升加工效率15%……今天我们就一起来看看“找茬教头”史欣兵的故事。
见到史欣兵时,他正坐在在检测室的蔡司三坐标测量仪上,对零部件进行检测。2016年,史欣兵被江苏恒立液压科技有限公司作为高技能人才引进后,每天80%的时间都忙着在一线岗位上到处“挑刺儿”。2017年,公司开发挖掘机用液压多路换向阀,小批量生产后发现产品精度始终无法对标国际水平,史欣兵带着7名同事,一股脑地钻进了技术革新中。
江苏恒立液压科技有限公司质量部总监 史欣兵
我们成立了一个攻关小组,和整个团队就生产、装配,包括测试研发这一块,对这个难题进行攻关,再通过这个工艺的调整,在加工过程中也减少阀芯的变形,使我们的阀芯圆度达到了1个um到2个um。
工艺创新后的多路换向阀,孔、轴配合间隙由0.012mm降低到0.008mm,实现了高端液压元件互配互换,这样的产品精度不仅远超行业标准,更是打破国外垄断,实现进口替代,直接降低了客户的采购成本。而这一技术革新,也获得了“中国液气密协会行业技术进步一等奖”“中国机械工业联合会科学技术一等奖”。在工艺部任职一年后,史欣兵被调任精密零部件事业部经理,刚到任上,他就发现了主阀芯生产线上的问题。
江苏恒立液压科技有限公司精益生产员 蒋振伟
由于之前系统不是很成熟,所以史总来了之后就对我们程序的加工和走刀路径进行改善,还有排除一些不必要的工序,让我们原先需要18分钟加工一个零件,现在可以提升30%,达到12分钟左右,大大的提升了我们的产量,也提高了我们的收入水平。
作为质量部总监,现在,史欣兵每天的工作就是发现问题、解决问题,完善生产现场的工艺路线。截至目前,史欣兵先后编制各类工艺文件2000余份,杜绝了加工过程的随意性;并借助技能大师工作室,无私“传帮带”200余人,专业技术授课300余课时。
在以后工作中,我主要是发挥工匠精神,以个人带动团队为基础,同时也发挥工作室的这个特点,更好的把“传帮带”转化到生产上,形成一个高级的团队。